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高压电工(电工中级)

时间:2023-05-05 18:10:34 阅读:88723 作者:4492

今天介绍最佳工程系统的一般概念之一,即硬件线的信号交换、与不同设备的通信。

我之前说过,一些大型智能工厂通常需要使用一个或多个大型PLC来构成处理核心,所有关键设备都由这个统一的核心控制。 这样做的好处是可以高度整合信息。

那么,是使用一个PLC还是多个PLC呢? 那个取决于工厂的大小。 也就是说,大型PLC也不是无限可用的,也有容量。 如果程序过多,响应时间自然会变慢,因此需要多个PLC共同完成。

或者,由于技术原因或设备供应商的原因,必须回购多台不相关的设备。 通常,它们有单独的处理单元,需要改造,根据生产需要将信号集中在一起。

使用多个PLC时,会发生问题。 他们之间怎么进行信号交换?

有两种常用的方法。

通信是指例如PROFIBUS、PROFINET、Modbus、自由端口通信等。 这是硬件软件的方式,一般来说同品牌的PLC容易进行通信,但是使用时需要对PLC有一定的了解,获取的难度相对会更大。

光纤通信

美国电信

二硬线交换信号。 这里的硬线不是电缆的软硬,而是相对于通信方式来说有点硬。 硬线方式与PLC的品牌无关,只要通过继电器转移双方的信号即可。 这种方式不需要进行软件编程,只需要电缆即可,因此操作系数高,容易被接受。

为了工厂设备的改造升级,2018年我调试生产了一些可移动的自动化设备。 新设备是附属设备,需要与主设备进行信号交换,在设计之初,考虑到维修的难易程度等一系列问题,而且该附属设备需要移动,所以将该交换信号做成硬代码的航空插头,运行良好,但由于工人操作不当,航空幸运的是,电缆和航空插头是选择质量好的东西设计的,大半年都没有问题。

但是,使用一段时间后,整体进程升级,需要将设备集中在一起,需要传输包括模拟信号等在内的更多信息,因此考虑将该硬件电缆设为以太网通信,但出乎大多数人的反对

主机使用西门子S1200,附属设备使用西门子S7-200smart,全部有以太网端口。 改造后,只需要拆下硬软线,增加交换机。 增加交换机的理由是触摸屏有多个。 修改程序,追加S7通信的话,连接方式可以从硬件线路变为S7通信。

但是,修理的技术人员和电工不希望这种方法。

其理由如下。

1维护人员一般水平不高,不知道通信的结构。 我觉得这种方式不安全。 另外,网线(即使是类别6 )的专用电缆的航空插头看起来也不牢固。

2维修电工习惯使用万用表寻找故障。 另外,硬电缆可以通过眼睛看得见摸得着找。 保养电工的检查更直观。

3对于交换机之类的互联网设备,一些维护终端的人认为它属于IT部门,所以没有希望也没有准备接手。

但是,我认为以太网连接与硬电缆相比有以下优点。

1通信期间只需要一根网线,修理和安装方便; 硬代码通信需要连接器,一般质量好的是金属气插头,电缆焊接在插头上,所以损坏后的修理和更换很麻烦,但是网线只需要更换一根完成的电缆就可以了。

2通过通信,双方都有触摸屏,可以在触摸屏上显示通信双方的信号,无论你来还是来,都会显示得很清楚,找故障不比硬件线麻烦。

3通信方式比硬代码安全。 由于通信有协议,在网线损坏等情况下,PLC可以识别,但硬件代码是单独的信号线,信号短路时,系统无法识别。

4通信方式便于系统集成,这是将现有设备集成在一起的必要条件,可以使整体设备更加顺利运行。 做过项目的人都知道; 将两个独立的设备集成在一起有很多种方法,可以简单逻辑地处理,但更完善的方案是深层次的信息交换,实现信息的互通,使整个生产技术像一个系统一样。

5与硬线相比,通信是更先进的技术,时代在发展,搞技术的人应该更加加强学习,所以即使是基层维修电工也需要学习来充实自己。

最后,在我的强烈建议下,我试着将最初的设备变更为以太网S7连接。 顺利运转了近一个之后,没有任何问题。 另外,由于硬件线路有时会发生小的信号干扰,为了处理这种干扰,特意在程序中添加了软件滤波器。 这无形地增加了生产时间,降低了生产效率。 但是,变更为以太网后,不仅稳定性得到了保障,也不需要追加过滤器,生产周期也缩短了。

那么,你们有过类似的经历吗? 你们是怎么选择的?

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